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详细内容

线切割机床单边松丝是什么原因?怎么解决?

处理流程:

1、用切割加工的方法首先复现故障现象,详细记录加工的各种参数、切割时间等指标。故障现象复现以后,要让相关人员确认现象相同。

2、处理的时候分步骤,按顺序验证,每一步处理,按照分析-方案-备案-验证-记录的流程。

3、分析故障原因,并制定出解决方案和处理办法,报技术主管备案。

4、开始实施处理方法,处理以后验证结果,并详细记录。

5、如果没有解决问题,再次按照这个流程重复处理。

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处理过程记录

1、故障复现切割工件厚30,长200,45#钢一件,重新上丝,紧丝后开始切割,脉宽8US,脉宽64US,电压100V,电流1.5A共计切割4小时,丝筒正反转切割进给速度基本一致。钼丝未见松动。钼丝未换,切割工件厚100,长80,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V、电流2A共计切割5小时,3小时后丝筒正反转切割进给速度开始有差异。现象是丝筒顺时针运转机床进给缓慢,丝筒逆时针运转机床进给快,用手触摸丝筒两边的钼丝有一边松一边紧。切割工件厚100,长80,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象同上,切割50MM断丝。时长2小时 切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象同上。丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.08mm。时长5小时

2、问题分析 观察机床冲水正常,根据上述反应推断丝筒在正反转时钼丝在产生抖动或变位现象,而且有阻力致使钼丝在运行中产生紧丝一样的外力,观察机床后导轮虽然转动比较灵活但已经让钼丝勒出一条不太明显的小沟,断丝保护的导电块和下丝架导电块已经松动钼丝在正反向运动时导电块有明显转动,且比一般机床导电块安装位置稍高,将钼丝抽掉测量丝筒的圆跳动<0.02mm符合国标,为了辨别丝筒在直线移动时有没有上下起伏和前后移动脱开丝杆推动丝筒用千分表分别测量丝筒的侧母线和上母线测量值为<0.025mm,丝筒这种情况不会造成钼丝一边松一边紧。经过我们工程师的探讨分析是由钼丝在上下运动时受到不同的阻力所致,根据分析原因应该出在这里,后对整个丝架进行测量后(包括刚性、抖动、导轮组件安装孔的的形位)进行适当调整,将导轮组件、导电块组整体更换。准备进一步测试推断问题是否还能出现。

3、再次切割切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象略有改进。丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.1mm。切割4小时后钼丝还是有松动现象。

4、对比测试将工件放于另一台调试合格的DK7732A机床,切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,冲水完好冷却液完全包络钼丝,切割现象:“丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.13mm。切割现象正常,0.02进给量的差异根刚性和钼丝运动以及一些机床本身精度有关,切割4小时后观察钼丝没有松动现象。将工件放于另一台调试合格的7732B机床,切割工件厚100,长180,Cr12一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,冲水完好冷却液完全包络钼丝,切割现象:“丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.13mm。切割现象正常,0.02进给量的差异根刚性和钼丝运动以及一些机床本身精度有关,切割4小时后观察钼丝没有松动现象。

5、均衡阻力测试根据对比试验推断这台机床还是有问题,但已理论分析原因只能出在阻力这个原因上,经过仔细思考后,去除后导轮和断丝保护导电块,将钼丝在上丝架和下丝架的阻力约设为相同,装新钼丝后切割测试。切割工件厚100,长150,45#两件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,切割3万平方毫米两边钼丝松紧没有明显差别,丝筒正反转工作台进给量几乎相等(0.27):

问题的原因基本出现,又重新穿上钼丝经过后导轮但去除断丝保护导电块,切割测试。切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,切割1.5万平方毫米两边钼丝松紧没有明显差别,丝筒正反转工作台进给量0.28正反转相差0.05。又去除后导轮和断丝保护导电块,将钼丝在上丝架和下丝架的阻力约设为相同,装新钼丝后切割测试。切割工件厚100,长150,45#两件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,切割1.5万平方毫米两边钼丝松紧没有明显差别,丝筒正反转工作台进给量0.28丝筒正反转差异0.03。


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